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  • 創新創效成為促進北方重工效益提升的重要抓手
    2022-07-18 17:51:59 星期一 來源: 新華網
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      新華網沈陽7月18日電(丁成玉)混改以來,新的體制機制催生北方重工員工新的工作熱情。據統計,2022年上半年,北方重工員工創效100項,創效金額近13萬元,月均創效達到了2萬元。

      源頭創新 提升產品效益

      “我們經常做成本分析論證,從設計源頭上進行創新創效?!北狈街毓て囖D向系統分廠設計員蔡永強說。在汽車轉向系統中某部件測試中,蔡永強發現使用精密冷拔管替代無縫鋼管,通過優化加工工序,節約了工時和加工刀具,產品的間接價值得到提高。

      “原來好幾個人干,現在同樣的工作量,一個人干就夠了,還保證了部件加工精度?!逼囖D向系統分廠加工車間主任裴立國表示,此項工藝優化,單部件可縮短2.5分鐘的加工時間,加工效率較之前提高了38.5%。

      立足生產 破解難題

      今年5月,職工張玉清碰到了一個“棘手”的難題。張玉清所在的分廠承擔著公司鉚焊件的焊接、組對任務,由于一線人員吊車使用頻繁,現有吊車“運力”無法滿足吊運需求,公司要求他帶領團隊利用現有條件,2個月內完成吊車改造任務。

      為此,張玉清深入一線,多次嘗試安裝方案,克服車間安裝區域空間狹小、安裝區域內存在多處設施的難題,于6月10日,帶領團隊利用廢舊料制作出半臂吊“牛腿”工裝,提前20天圓滿完成了任務。

      張玉清憑借多年經驗,根據實際情況調整,合理布置“牛腿”四個角,保證了軌道鋪設的平面度。安裝后的工裝實現了地面人員直接控制,車間吊運能力提升了40%至50%,縮短了一線人員等件時間。

      探索新方法 優化新工具

      北方重工散料裝備分廠托輥車間是制造輸送裝置托輥的地方,托輥部分安裝需要人工操作,面對單件低重量,多批次滾筒,頻繁的托輥壓裝工作耗費了操作者大量體能。為此,北方重工散料裝備分廠托輥車間主任商振宇多次與一線員工溝通,逐步摸索出采用90°卡簧鉗代替直卡簧鉗,優化制作壓裝機壓頭胎具,并用優化后的壓裝胎具將卡簧推進卡槽,然后直接壓裝組合端蓋,避免了二次搬抬托輥。此項改動降低了裝配人員勞動強度,生產效率提高了20%。

      創新創效活動的深入開展,凝聚起北方重工員工奮力拼搏的合力,正在成為促企業效益提升的重要抓手。

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    【糾錯】 責任編輯: 劉舒
    遼寧新聞
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